山南 发表于 2022-4-8 11:21:13

数控车床加工工件尺寸呈现无规律的改变

  数控车床加工工件尺寸呈现无规律的改变

  毛病现象:某配套FANUCPM0的数控车床,在作业过程中,发现加工工件的X向尺寸呈现无规律的改变。

  分析与处理过程:数控车床的加工尺寸不稳定一般与机械传动体系的装置、衔接与精度,以及伺服进给体系的设定与调整有关。在本数控车床上使用百分表仔细丈量X轴的定位精度,发现丝杠每移动一个螺距,X向的实际尺寸总是要增加几十微米,而且此误差不断堆集。

  依据以上现象分析,毛病原因好像与体系的“齿轮比”、参考计数器容量、编码器脉冲数等参数的设定有关,但经检查,以上参数的设定均正确无误,排除了参数设定不当引起毛病的原因。

  为了进一步断定毛病部位,维修时拆下X轴伺服电动机,并在电动机轴端经过划线作上符号,使用手动增量进给方式移动X轴,检查发现X轴每次增量移动一个螺距时,电动机轴转动均大于360o。同时,在以上检测过程中发现伺服电动机每次转动到某一固定的视点上时,均呈现“突跳”现象,且在无“突跳”区域,运动间隔与电动机轴转过的视点根本相符(无法精确丈量,依靠观察确定)。

  依据以上实验能够断定毛病是因为X轴的位置检测体系不良引起的,考虑到“突跳”仅在某一固定的视点发生,且在无“突跳”区域,运动间隔与电动机轴转过的视点根本相符。因而,能够进一步承认毛病与丈量体系的电缆衔接、体系的接口电路无关,原因是编码器自身的不良。

  经过更换编码器实验,承认毛病是因为编码器不良引起的,更换编码器后,数控车床康复正常。https://www.jc35.com/channel/t3230

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